相山水泥众城厂区技改硕果满枝头
【报纸名称】:
【出版日期】2010.08.17
【版次】第02版(二版)
【入库时间】20110501
【全文】
本报讯 面对大宗原材料涨价及电价、煤价上扬的不利局面,相山水泥公司走科技创新、深挖内潜、降低成本之路,筹措两千余万元专项资金对众城厂区进行工艺和设备技术改造,不仅降低了生产成本,而且减少了污染物排放,取得了可观的经济效益和社会效益。
由于设备设计的原因,以前众城厂区全部使用西部精煤,价格昂贵。为此,一线干部职工建议改用淮北矿区的中低热值煤炭。他们到河南孟店等地水泥厂家“取经”,并通过生产、技术、设备供应等部门的认真研究,制定了技改方案。对分解炉鹅颈管进行取直加粗,把横截面积扩大了12%,加大了风的流量。通过改造,扩大了生产能力,一年可以多生产5万吨熟料,增加效益200多万元。与此同时,对两台窑的窑头、窑尾电收尘系统进行技术改造,投入运行后窑系统收尘效率高达99%,每年可回收利用粉尘17.5万吨,氮氧化物排放浓度仅150mg/m3,远低于国家标准800mg/m3。
公司还对30多台套袋收尘器进行了全面改造,更换收尘袋7660条,并对高压气路管道进行了整改。
袋收尘系统每年可增加回收粉尘8000余吨,可创造直接经济效益150余万元。
此外,相山水泥公司对一线窑头篦冷机进行改造。
以前,由于工艺原因,下料口跑灰漏料较多,影响了环境卫生,职工反映强烈。针对这种情况,烧成车间技术干部和岗位职工进行集中攻关,把下料翻板阀去掉,四周封闭,改成风室型,利用料风输料,方便快捷。改造前,热风能量损失达20万元;改造后,增加经济效益30万元。 》》》》》》
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